4 灌漿施工
4.1 正式施工前準(zhǔn)備工作
正式施工前,保證設(shè)備器具和材料按時到場,著重做好灌漿試驗工作,調(diào)整灌漿壓力、漿液擴(kuò)散半徑、孔距和排距后及時將孔位放樣至實(shí)地。
4.2 施工設(shè)備機(jī)具選型
針對地層條件和設(shè)計要求,選擇的主要施工設(shè)備機(jī)具及材料見表1。
4.3 施工工藝
4.3.1 施工順序
根據(jù)多臺機(jī)同時作業(yè)、現(xiàn)場施工條件、工程地質(zhì)條件和灌漿方法等,施工順序采取從里往外的方式進(jìn)行。
4.3.2 施工程序
成孔→安放灌漿管并孔口封堵→攪漿→灌漿→待凝→成孔→安放灌漿管并孔口封堵→攪漿→灌漿→封孔。
4.3.3 施工技術(shù)要點(diǎn)
(1)成孔鉆頭(Φ110mm)對準(zhǔn)孔位后,采取沖擊成孔的方法鉆進(jìn)。在雜填土中鉆進(jìn)時,若孔壁不穩(wěn),可下入導(dǎo)管護(hù)壁;當(dāng)鉆進(jìn)到淤泥或淤泥質(zhì)土和粉、細(xì)砂時,下入導(dǎo)管護(hù)壁,然后采取撈砂筒取砂成孔的方法直至下臥粘性土層。
(2)灌漿管安放及孔口封堵灌漿管下端設(shè)置0.7m~1.0m長且下端封口的花管,花管孔徑Φ8,孔隙率15%左右;在花管外壁包扎一層軟橡皮,以防流砂涌進(jìn)花管導(dǎo)致灌漿無法進(jìn)行。當(dāng)成孔達(dá)到預(yù)定深度后,將灌漿管下到位,再用水泥袋放入孔中水穩(wěn)層底部包裹灌漿管并接觸孔壁即“架橋”,然后投入粘土分層夯實(shí)至孔口。
(3)攪漿先往攪拌漿筒內(nèi)注入預(yù)定的水量并開動攪漿機(jī)后,再逐漸加入425#普通硅酸鹽水泥直到預(yù)定的用量,攪拌3min~5min后將漿液通過過濾網(wǎng)流到儲漿筒內(nèi)待灌。
(4)灌漿灌漿采用自上而下孔口封閉分段純壓式灌漿方法,即自上而下鉆完一段灌注一段,直到預(yù)定孔深為止。灌漿段的長度以雜填土和淤泥或淤泥質(zhì)土、粉、細(xì)砂厚度來確定;灌漿壓力采取二次或三次升壓法來控制,即灌漿開始采用低壓(小于0.1MPa)或自流式灌漿,對雜填土而言,當(dāng)吸漿量較大時采取間歇灌漿或用砂漿灌注,終灌時的壓力要達(dá)到設(shè)計值;灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按設(shè)計執(zhí)行。
(5)封孔灌漿結(jié)束后及時封孔,即第二灌漿段灌漿結(jié)束過半小時后,排除孔口封堵物,再往孔內(nèi)投入砂石直到水穩(wěn)層頂面,過24h后,若漿液下沉,再補(bǔ)充水灰比0.5的漿液至水穩(wěn)層頂面。
4.4 特殊情況下的技術(shù)處理措施
(1)在灌漿過程中,發(fā)現(xiàn)漿液冒出地表即冒漿,采取如下控制性措施:①降低灌漿壓力,同時提高漿液濃度,必要時摻砂或水玻璃;②限量灌漿,控制單位吸漿量不超過30L/min~40L/min或更小一些;③采用間歇灌漿的方法,即發(fā)現(xiàn)冒漿后就停灌,待15min左右再灌。
(2)在灌漿過程中,當(dāng)漿液從附近其他鉆孔流出即串漿,采取如下方法處理:①加大第Ⅰ次序孔間的孔距;②在施工組織安排上,適當(dāng)延長相鄰兩個次序孔施工時間的間隔,使前一次序孔漿液基本凝固或具有一定強(qiáng)度后,再開始后一次序鉆孔,相鄰?fù)淮涡蚩撞灰谕桓叱蹄@孔中灌漿;③串漿孔若為待灌孔,采取同時并聯(lián)灌漿的方法處理,如串漿孔正在鉆孔,則停鉆封閉孔口,待灌漿完后再恢復(fù)鉆孔。
5 效果檢驗與評價
5.1 效果檢驗
5.1.1 灌漿資料分析
本次施工路段共完成灌漿孔1209個,計5579.72m,共灌入水泥1855.4t,平均每孔灌入水泥1.535t,平均灌入水泥0.333t/m,第Ⅰ序孔單位耗漿量比第Ⅱ序孔大,并且地面上抬數(shù)厘米。
從總灌入量和單位灌入量數(shù)據(jù)分析,受灌段土體空隙均有大幅度地降低,從而也說明了施工段地層的可灌入性。
5.1.2 靜載荷試驗
施工結(jié)束15d后,監(jiān)理在施工段范圍內(nèi)選擇了5個代表性地點(diǎn)(其中2個在灌漿點(diǎn)位,2個在兩相鄰灌漿點(diǎn)位中間,1個在相鄰對角灌漿點(diǎn)中間),由廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測總站做復(fù)合地基壓板(0.5m2)靜荷試驗。當(dāng)在雜填土頂面單點(diǎn)加載達(dá)130kN或140kN即滿足設(shè)計要求后便停止加載,這時最大沉降量僅9.31mm~11.70mm,平均10.30mm。表明該點(diǎn)地基土未達(dá)極限破壞狀態(tài),說明了施工段復(fù)合地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值大于130kPa,同時也驗證了雜填土承載力標(biāo)準(zhǔn)值大于130kPa。
5.1.3 鉆孔取芯
標(biāo)貫試驗和探槽開挖檢查施工結(jié)束半個月后,監(jiān)理在施工段范圍內(nèi)選擇了12個鉆孔檢驗點(diǎn)(其中6個鉆孔距灌漿點(diǎn)0.5m,6個鉆孔距灌漿點(diǎn)1.0m),由廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測總站進(jìn)行鉆孔取芯和標(biāo)貫試驗。從鉆孔取上的芯樣中可見:雜填土中水泥結(jié)石較多,并且結(jié)石與土體膠結(jié)緊密;淤泥或淤泥質(zhì)土體中水泥結(jié)石成團(tuán)塊狀,有的塊狀結(jié)石由淤泥或淤泥質(zhì)土膠結(jié);粉、細(xì)砂中也可見水泥結(jié)石,土工試驗表明了其密度有所增加,狀態(tài)也由原來的松散狀變?yōu)槊軐?shí)狀(e=0.637)。標(biāo)貫試驗結(jié)果表明:雜填土較密實(shí),平均擊數(shù)11.2擊;粉、細(xì)砂平均擊數(shù)由原來的6擊增加到11擊,承載力標(biāo)準(zhǔn)值也由原來的100kPa增加到148kPa。從探槽開挖剖面可見:雜填土中的水泥結(jié)石呈片狀、條帶狀,尤其是雜填土頂面與石屑墊層底面之間和石屑墊層頂面與水穩(wěn)層底面之間普通充填條帶狀水泥漿石,厚1cm~5cm,構(gòu)成了路基硬殼表層。
5.1.4 彎沉試驗
在施工段范圍內(nèi),正式水穩(wěn)層施工一周后,由交通部四航局科研所進(jìn)行了30個點(diǎn)的彎沉試驗,結(jié)果彎沉值為0.16mm~0.80mm(平均0.41mm),均小于設(shè)計彎沉值0.9mm,完全滿足設(shè)計要求。
5.2 效果評價
從上述效果檢驗分析可見,灌漿施工范圍內(nèi)的雜填土層空隙得到有效充填,淤泥或淤泥質(zhì)土受到充填、擠密和置換,粉、細(xì)砂層得到有效充填和壓密,由松砂變?yōu)槊苌啊_@三種土體經(jīng)灌漿后,不同程度地得到加固,承載力明顯提高,達(dá)到了控制沉降目的。
6 結(jié)語
6.1 灌漿技術(shù)加固軟路基,在技術(shù)上是可行的,在施工質(zhì)量和處理效果上是好的,對其承載力和穩(wěn)定性將得到較大的提高;
6.2 灌漿技術(shù)的關(guān)鍵是灌漿壓力的選擇和控制、漿材配比和灌漿工藝;
6.3 灌漿參數(shù)的選擇是一個復(fù)雜的問題,只有通過現(xiàn)場試驗才能切實(shí)地確定;
6.4 在城市道路軟基加固處理方面,選擇灌漿方法比其他諸如碎石樁、大開挖換填等處理方法,不但技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理、工期上縮短,而且極大地減少了環(huán)境污染問題。